以下是焦化厂吸尘系统改造的典型案例及技术要点,综合多个改造案例的核心内容整理而成:
一、系统整合与自动化控制
装煤/出焦除尘一体化改造
将装煤除尘与出焦除尘合并为一套干式除尘系统,利用出焦除尘过程中滤袋上的焦粉涂层,防止装煤烟气中的焦油直接接触滤袋,延长滤袋寿命。
采用PLC自动控制系统,实现风机变频调速、清灰程序自动控制,同时保留手动控制模式便于检修。
地面除尘站优化
新增装煤推焦地面除尘站,集成车载集尘罩、皮带密封管道、布袋除尘器及预喷涂系统,烟尘捕集率≥99.5%,排放浓度≤10mg/Nm³。
通过无线电台传输信号,实时监控除尘器运行状态,确保系统稳定。
二、设备结构优化
密封与导流设计
在炉门上方加装烟气导流板,延伸至炉柱外侧200mm,引导烟气进入吸尘罩21
采用L形移动密封罩覆盖煤箱前后端,减少烟气逸散。
滤袋与清灰系统升级
更换为耐高温防静电针刺毡滤袋(如PPS、PTFE涂层材质),耐温达200℃,使用寿命延长至4年以上。
采用低压脉冲清灰技术,通过差压或定时触发喷吹,清灰效率提升30%。
三、节能技术应用
变频与余热回收
风机配置变频器,根据生产信号自动调节转速,节能35%-40%。
在除尘器前加装蓄热式冷却器,回收烟气余热预热助燃空气,年节约燃气费用50万元。
管道与阀门改造
优化管道布局,减少弯头和阻力损失,风速控制在20m/s以内。
更换为气密性翻板阀,漏风率从15%降至5%81
四、粉尘处理与排放控制
预喷涂与火花捕集
在进风口设置预喷涂装置,用焦粉形成保护层,防止多棱粉尘刺破滤袋。
安装蓄热式火花捕集器,分离火星和大颗粒粉尘,避免滤袋烧损。
粉尘回收利用
通过刮板机、斗式提升机将粉尘送入储灰仓,回收后用于炼焦配煤,实现资源化利用。
五、典型案例效果对比
改造项目 改造前问题 改造后效果 引用案例
备煤车间除尘 阻力2000-3000Pa,滤袋寿命短 阻力1500Pa,出口浓度10mg/m³ 512
焦侧拦焦车除尘 导流不畅,漏风率高 捕集率≥99.5%,排放浓度≤20mg/Nm³ 1114
干熄焦除尘系统 粉尘外溢,系统风量不足 粉尘捕集率提高20%,自动化运行 1213
以上案例表明,焦化厂吸尘系统改造需结合工艺特点,从设备升级、智能控制、节能优化等多维度切入,兼顾环保达标与经济效益。更多技术细节可参考原文链接。