以下结合多个铸造车间除尘改造典型案例,从问题诊断、技术方案到实施效果进行系统解析,重点依据搜索结果中的实践经验和专业技术:
一、典型问题与改造方向
除尘管道磨损严重
原因:粉尘浓度高且含70目以上型砂颗粒,管道弯头半径过小;捕集口距砂流过近,风速过高(达30m/s以上)导致颗粒剧烈冲击。
改造措施:
优化管道设计:增大弯道弧度,控制风速在18–22m/s区间;
调整吸尘罩位置:避开砂流直接冲击区域,加装耐磨内衬。
高温烟尘处理不足
案例:金属熔炼(如电炉、冲天炉)产生含硫氧化物和高温粉尘(180℃以上)。
方案:
采用耐高温合成纤维滤筒(如PPS+PTFE),竖装设计避免粉尘堆积112;
组合工艺:前置旋风除尘器降温预处理,后接布袋除尘器(除尘效率>99%)。
二、核心改造技术方案
(1)设备选型与工艺升级
场景 适用技术 案例效果 来源
砂处理系统 脉冲布袋除尘器(150m²过滤面积) 吸除旧砂中灰分,型砂质量提升20% 716
落砂工序 侧吸罩+300m²布袋除尘器 捕集率99%,粉尘浓度降至1.5mg/m³ 7
浇注区开放工位 移动伸缩式吸尘罩+地面风道 解决行车视线干扰,粉尘捕集率提高30% 15
整体厂房环境 分层送风技术(下送上回) 车间粉尘平均浓度从5mg/m³降至1.8mg/m³以下 1314
(2)系统化改造要点
两级除尘保障:滤筒除尘器(JB/T103415标准)与旋风除尘器联用,应对高浓度粉尘1;
防爆设计:管道加装单向隔爆阀,除尘器配置无焰泄爆装置8;
智能化控制:风量分配系统动态调节各支管风压,节能30%以上。
三、改造效果与经济效益
环境指标提升
粉尘排放浓度:多数案例实现<30mg/m³(国标为80mg/m³),部分达15mg/m³516;
职业病风险:清砂、抛丸区域粉尘浓度下降80%。
成本优化
维护成本:滤袋寿命延长至2年以上(原需半年更换)512;
能耗降低:风机变频改造+系统阻力优化,能耗减少25%。
四、关键实施建议
设计阶段:优先采用“分散治理+整体通风”组合模式,对混砂、熔炼、落砂等工部定制方案。
设备验收:重点检测滤料耐温性、防静电性能及清灰效率(脉冲喷吹压力≥0.5MPa)。
运行维护:每月检查管道磨损情况,采用压缩空气干燥技术防止滤袋板结。
更多技术细节可参考:铸造车间管道改造实例分析[3| 布袋除尘器应用指南2